安全生产分析(大山场8月安全生产分析)(每月5日前)

发布时间:2020-07-27 来源: 实习报告 点击:

  安徽龙源风力发电有限公司 8 月安全生产分析

  单位:

 安徽公司安全生产部

  编制:

  高鹏

 审核:

  王芳

 时间:

  2015 年 9 月 3 日

  目

  录

 一、安全情况 .................................................... 2 二、生产运行情况 ................................................ 2 1、项目投产情况 .............................................. 2 2、风资源情况 ................................................ 2 3、发电情况 .................................................. 4 4、限电情况 .................................................. 8 5、综合厂用电率 .............................................. 9 三、设备情况 ................................................... 10 1、机组可利用系数 ........................................... 10 2、影响可利用率的因素 ....................................... 10 3、不同机型间的比较 ......................................... 12 4.设备集中缺陷 ............................................. 15 5.涉网改造情况 ............................................. 15 四、下月重点工作计划 ........................................... 16

 一、安全情况

 2015 年 8 月安徽公司发生人身事故 0 次,同比增加 0 次;发生一般及以上设备事故 0 次,同比增加 0 次。

 2015 年 8 月,安徽公司共发生一类障碍 0 次,同比增加0 次。具体情况如下表所示:

 风电场 当月一类障碍 年累计一类障碍 8 月 去年同期 同比增减 年累计 去年同期 同比 来安风电场 0 0 0 0 0 0 曹店风电场 0 0 0 0 0 0 鲁山风电场 0 0 0 0 0 0 龙湖风电场 0 0 0 0 0 0 大山风电场 0 0 0 0 0 0 二、生产运行情况

 1、项目投产情况 截止 2015 年 8 月 31 日,安徽公司累计装机容量 52.81万千瓦。来安风电场于 2011 年 1 月投产,共 165 台风电机,装机容量为 24.75 万千瓦;曹店风电场于 2013 年 4 月投产,共 84 台风机,并网装机容量为 13.68 万千瓦;鲁山风电场于2013 年 12 月投产,共 33 台风机,并网装机容量为 4.95 万千瓦;龙湖风电场于 2014 年 10 月 10 日投产,共 23 台风机,并网装机容量为 4.83 万千瓦。大山风电场于 2015 年 3 月 31日投产,并网 23 台,并网装机容量为 4.60 万千瓦。

 2、风资源情况 ① 平均风速 当月情况:安徽公司 8 月平均风速为 5.41 米/秒。主风向为东南,当月平均风速较去年同期降低 0.49 米/秒,同可

 研相比下降 0.67 米/秒。

 年累计情况:安徽公司年平均风速为 5.33 米/秒。主风向为东、东南、东北,当月平均风速较去年同期下降 0.37米/秒,同可研相比下降 0.74 米/秒。

 风电场 测风塔 编号 轮毂高度 当月 年累计 可研风速 平均风速 去年同期 风向 可研风速 平均风速 去年同期 风向 来安风电场 6764、6765、6773、1014、7011 80m 5.66

 5.14

 5.68

 东北 5.98

 5.19

 5.57

 东北 曹店风电场 7012、7013 80m 6.53

 5.69

 6.45

 东、东南风 6.00

 5.71

 6.03

 东、东南、东北风 鲁山风电场 7040 80m 6.80

 4.93

  东 6.27

 4.94

  东 龙湖风电场 7047 80m 6.07

 5.30

 东南 6.06

 5.18

 东南 大山风电场 7056 80m 5.80

 6.20

 东北 5.96

 6.46

 东 公司总计 6.08

 5.41

 5.89

 东南 6.07

 5.33

 5.68

 东、东南、东北风 ② 风频情况 根据风频统计,安徽公司整体而言,3—6 米/秒之间的风况出现频率较多。

 风电场 测风塔 编号 风频分布情况 来安风电场 6764、6765、6773、1014、7011 4—6 米/秒之间的风况出现频率较多 凤阳风电场 7012、7013 4—6 米/秒之间的风况出现频率较多 鲁山风电场 7040 3—6 米/秒之间的风况出现频率较多 龙湖风电场 7047 3—7 米/秒之间的风况出现频率较多 大山风电场 7056 3—8 米/秒之间的风况出现频率较多 公司总计

 3—6 米/秒之间的风况出现频率较多 ③尾流影响情况 来安风电场受到鲁山风电场、盱眙风电场和大唐来安风

 电场影响。

 凤阳风电场未受到其他周围邻近风电场的影响。

 鲁山风电场受到西北侧方向来安场五期风机影响。

 龙湖风电场未受到其他周围邻近风电场的影响。

 大山风电场未受到其他周围邻近风电场的影响。

 3、发电量 ① 电量完成情况 本月发电量 9505.8664 万千瓦时,同比提高 20.26%。本年累计发电量 4.43 亿千瓦时,完成年度计划的 37.67%,较去年同期降低 22.99 个百分点。

 风电场 月发电量 年累计发电量 年计划完成率 当月 去年同期 同比(%)

 1~6 月 去年同期 同比(%)

 年计划电量 年计划完成率(%)

 去年同期(%)

 同比(%)

 来安风电场 3353.13 4510.4609 -25.66 18961.2754 22461.0435 -15.58 45462.7263 41.71% 45.91 -1.81 曹店风电场 2733.2675 2276.9004 20.04 12423.9859 11914.5321 4.28 31558.96333 39.37% 47.86 -17.3 鲁山风电场 930.356 1117.3048 -16.73 4884.6198 5221.5284 -6.45 9588.15 50.94% 46.67 9.15 龙湖风电场 1260.9515

  5888.2719

  11055.87 53.26%

  大山风电场 980.0146

 5338.0787

 12696 42.05%

  合计 9505.8664 7904.6661 20.26 44297.5655 39597.104 11.87 117606 37.67% 48.91 -22.99 ② 电量损失明细

 当月损失电量合计 170.0374 万千瓦时,具体明细如下:

 计划停机(台.次)

 8 ∑单台计划停机容量х 时间(万千瓦时) 0.96 计划停机损失 电量(万千瓦时) 0.5450 故障停机(台.次)

 20 ∑单台故障停机 容量 х 时间(万千瓦时) 10.4 故障停机损失 电量(万千瓦时) 3.7499 受累停机(台.次)

 0 ∑单台受累停机 容量 х 时间(万千瓦时) 0 受累停机损失 电量(万千瓦时) 0 电网限出力(台.次)

 0 ∑单台限出力容量 х时间(万千瓦时) 0.0000 电网限出力损失 电量(万千瓦时) 0.0000 机组故障降出力(台.次)

 0 ∑单台限出力容量 х时间(万千瓦时) 0.0000 机组故障限出力损失 电量(万千瓦时) 0.0000 合计停机(台.次)

 28 ∑合计停机容量 х 时间万千瓦时 11.36 损失电量 合计(万千瓦时) 4.2949 4、平均利用小时 ① 同去年同期相比 公司本月平均利用小时 180 小时,同比降低 19.4 小时,年累计利用小时 920 小时,同比下降 89 小时。

 风电场 月平均利用小时 年累计平均利用小时 当月 去年同期 同比(%)

 本年累计 去年同期 同比(%)

 来安风电场 135.48 182.24 -25.66 766.11 907.52 -15.58 曹店风电场 200.30 229.99 -12.91 1054.623 1203.49 -12.37 鲁山风电场 187.95 225.72 -16.73 986.79 1054.85 -6.45 龙湖风电场 261.07

  1214.08

  大山风电场 213.05

  1889.29

 合计 180.10

 199.61

 -9.77 920.09

 1008.59

 -8.78 当月利用小时低于去年同期的主要原因:安徽公司本月平均风速 5.41 米/秒较去年 5.89 米/秒下降 0.48 米/秒,受风资源影响,造成利用小时数降低;本月公司继续响应集团精维护要求,全面开展风机精维护工作,造成计划停机时间增长,影响利用小时数;龙源全椒大山风电场自 2015 年 3

 月 31 日投运后,联合动力 UP2000 机组运行一直不稳定,故障率高,影响利用小时数。

 当年利用小时低于去年同期的主要原因:安徽公司今年平均风速5.33米/秒较去年同期5.70米/秒下降0.37米/秒,风资源降低导致发电量降低,影响利用小时数;今年曹店风电场因三期能仁寺项目新增风机并网导致大金山 3503 和大金山 3504 线路所带风机陪停,三期能仁寺风机并网后,调试阶段运行不稳定发电量较低, 4 月 10 日至 4 月 12 日,全场停电进行年度预防性试验;3 月份鲁山风电场因对侧变电站保护动作全场停电配合检修;全椒大山风电场投运后,机组运行不稳定,故障率高,发电量偏低,故导致本年安徽公司利用小时低于同期。

 ② 同可研相比 公司本月平均利用小时 180 小时,较可研 173 小时提高7 小时,年累计利用小时 920 小时,较可研 870 小时提高 50小时。

 风电场 月平均利用小时 年累计平均利用小时 当月 可研 同比(%)

 本年累计 可研 同比(%)

 来安风电场 135.48 172.40 -0.21 766.11 936.80 -0.18 曹店风电场 200.30 206.50 -0.03 1054.62 850.00 0.24 鲁山风电场 187.95 240.91 -0.22 986.79 908.57 0.09 龙湖风电场 261.07 174.50

 880.02 872.50

 大山风电场 213.05

  1889.29

  合计 180.10 172.81 4.22 919.99 870.41 5.70

 当月利用小时高于可研同期故不作分析。

 年累计利用小时高于可研同期故不作分析。

 ③ 区域对标情况 时间 安徽龙源 中国风电天长 国电宿松 大唐龙山 宿州风电 区域合计 月平均风速(m/s)

 利用小时数(h)

 月平均风速(m/s)

 利用小时数(h)

 月平均风速(m/s)

 利用小时数(h)

 月平均风速(m/s)

 利用小时数(h)

 月平均风速(m/s)

 利用小时数(h)

 月平均风速(m/s)

 利用小时数(h)

 5 月 5.16 180 5.33 115 4.40 130 4.36 115 5.57 188 5.14 170 截止 2015 年 5 月底,安徽省内的在运项目有安徽龙源的来安风电场(装机容量 247.5MW,远景 EN87-1500 共 132台,联合动力 UP86-1500 共 33 台);龙源凤阳曹店风电场(装机容量 136.8MW,远景 EN82-1500 共 3 台,EN87-1500 共 19台,EN93-1500 共 44 台,EN110-2100 目前 18 台);龙源明光的鲁山风电场(装机容量 49.5MW,远景 EN93-1500 共 33台);龙源全椒大山风电场(装机容量 46MW,UP115-2000 共6 台,UP105-2000 共 17 台);国电安徽公司的宿松风电场(装机容量 50MW,联合动力 UP86-1500);中国风电的天长风电场(装机容量 48MW,上海电气 2.0MW 风机)。大唐的来安风电场(装机容量 48MW,湘电风能 2.0MW 风机)。中电投的宿州萧县官山风电场(装机容量 48MW,湘电风能 2.0MW 风机),宿州清水风电场(装机容量 48MW,湘电风能 2.0MW 风机)。

 从上表可知 5 月份对标区域内平均利用小时数为 170 小时,安徽公司的平均利用小时为 180 小时高于平均值 10 小时;其中来安风电场的平均利用小时数为 135 小时低于平均

 值 45 小时;曹店风电场的平均利用小时数为 200 小时高于平均值 30 小时;鲁山风电场的平均利用小时数为 188 小时高于平均值 18 小时。龙湖风电场的平均利用小时数为 261小时高于平均值 91 小时。大山风电场的平均利用小时数为213.05 小时高于平均值

  小时。

 ④ 发电形势预测 2015 年预计全年可完成发电量 12 亿千瓦时。未来一年发电形势:来安风电场投运以来已过去四年,还进行过一次后评估,故以前四年和后评估结果平均作为 2015 预测电量,具体如下:

 后评估 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 平均值 1717h 1675h 1775h 2076h 1826h 1814h 2015 年的预测小时数为 1814,即 12 亿千瓦时。

 5、限电情况 ① 限电量 安徽公司当月限电 0 万千瓦时,同比升高/降低 0 万千瓦时,本年累计限电量 0 万千瓦时,同比升高/降低 0 万千瓦时。

 风电场 月限电量 年累计限电量 当月 全年同期 同比 1-6 月 去年同期 同比 来安风电场 0 0 0 0 0 0 曹店风电场 0 0 0 0 0 0 鲁山风电场 0 0 0 0 0 0 龙湖风电场 0 0 0 0 0 0 大山风电场 0 0 0 0 0 0

 合计 0 0 0 0 0 0

 ②限电原因分析 不限电 ③ 限电对标情况说明 不限电 ④ 限电趋势及对策 不限电 6、综合厂用电率 本月公司风电机组综合厂用电率合计为 2.73%,同比增加 0.02%;年累计 2.71%,同比降低 0.10%。详细情况如下:

 风电场 当月综合厂用电率 年累计综合厂用电率 当月 去年同期 同比 今年累计 去年同期 同比 来安风电场 2.27% 3.25% -30.15% 2.28% 2.68% -14.92% 曹店风电场 3.70% 2.99% 23.75% 3.69% 3.09% 19.42% 鲁山风电场 2.68% 2.91% -7.90% 2.63% 3.31% -20.54% 龙湖风电场 1.89%

  2.12%

  大山风电场 1.25%

  1.79%

  合计 2.63% 2.61% 0.02 2.68% 2.78% -0.10 本月综合场用电率增加的主要原因:曹店风电场三期能仁寺项目和全椒大山项目新增风机并网后,调试阶段,运行不稳定,发电量较低,且集电线路较长,线损较大;本月平均风速较低,小风天气多造成各场发电量较少,购网电量较多,故导致本年安徽公司利用小时低于同期。

 本年综合场用电率减少的主要原因:公司加强对风电场设备的管理,合理安排计划检修工作,减少风机停机时间,另外通过优化各个风电场的升压站运行方式尽可能减少场内变电设备耗电,降低综合场用电率。

 三、设备情况

 1、机组可利用系数 本月公司风电机组可利用系数合计为 99.17%,同比降低0.21%;年累计 99.44%,同比升高 0.04%。详细情况如下:

 风电场 当月机组可利用率 年累计机组可利用系数 当月 去年同期 同比 1-12 月 去年同期 同比 来安风电场 99.26% 99.15% 0.11% 99.49% 99.47% 0.02% 凤阳风电场 99.01% 99.55% -0.54% 99.38% 99.39% -0.01% 鲁山风电场 99.19% 99.45% -0.26% 99.57% 99.19% 0.38% 龙湖风电场 99.41%

  99.18%

  大山风电场 99.57%

  99.27%

  合计 99.17% 99.38% -0.21% 99.44% 99.40% 0.04% 2、影响可利用率的因素

  ① 机组计划检修情况 本月公司所属风电场完成计划检修工作 343 次,其中,定检风机 69 台次,进行大修工作 0 台次,其它计划检修 274次,共计影响 950.3 小时,具体如下: 风电场 计划检修类型 本月计划 检修台次 实际完成 台次 累计耗时 (h)

 风机机型及编号 来安 风电场 计划检修 111 111 278.45

 EN87-1500、UP86-1500 42 月维护 19 19 116.83 EN87-1500 36 月维护 8 8 67.8 UP86-1500 曹店 计划检修 24 24 88.65 EN82-1500、EN87-1500、

 风电场 EN93-1500、EN110-2100 一年半维护 33 33 129.83 EN87-1500、EN93-1500 一月维护 6 6 15.9 EN110-2100 鲁山 风电场 计划检修 56 56 111.78 EN93-1500、EN103-1600

 一年维护 3 3 19.67 EN93-1500 龙湖 风电场 计划检修 33 33 79.17 EN110-2100

 大山 风电场 计划检修 8 8 13.75 UP105-2000 UP115-2000 合计 343 343 950.3

 ② 机组非计划停运情况 本月公司共发生机组非计划停运 210 次,其中联合动力机组 43 次;远景 EN87 机组 72 次;远景 EN93 机组 59 次;远景 EN110 机组 26 次。具体如下:

 机型 风电场 可利用率 非停次数 故障时间 主要故障 处理方法 联合动力UP-86 来安风电场 99.40% 18 47.10 ISU 过温故障处理、偏航速度故障 重启偏航软启动装置 、更换 ISU 单元下方风扇 联合动力UP-105 UP-115 大山风电场 99.57% 20 59.78 变桨安全链故障 叶片校零和更换震动传感器 远景EN-87 来安风电场 99.15% 66 429.32

 Ethercat 故障自恢复失败桨故障、触发电池驱动回桨重复出现、与MOOG 变桨系统 Profibus 通讯自恢复超时、1 号桨出现角度传感器故障重复出现 清洗滑环、更换EK1100 模块、桨叶对零;打磨发电机滑环;更换EL6751 模块;更换 1 号桨的变桨电机 曹店风电场 99.45% 6 31.12 1.与 MOOG 变桨 系 统profibus 通讯故障 2.电 网 电 压L1 相超出下限值 1 紧固接线

 2、更换 B19 电缆头线夹

 远景EN-93 曹店风电场 98.85% 49 186.18 1、Ethercat故障自恢复失败 1 更换 BK1250 模块、更换 EK1100模块、6751 模块、

 2、变频器网侧对地短路 3、主控没有收到来自变桨系统 EFC 反馈信号重复出现 刷主程序 2 远程复位、更换终端电阻和排线 3 清洗滑环、更换变桨电池

 鲁山风电场 99.26% 10 63.25 与 MOOG 变桨系统Profibus 通讯故障 紧固滑环profibus 接线,更换 6731 模块,更换 D-SUB 连接器, 更换滑环到轮毂的滑环线, 更换 EK1100 模块并清洗滑环 远景EN-110 龙湖风电场 99.49% 16 78.28 外部监测部件显示电网故障 更换箱变断路器控制器 曹店风电场 98.76% 10 59.67 1.某一桨叶 3度位置传感器故障 2.主控没有收到来自变桨系统的 EFC 反馈信号 1.更换 5001 模块和变桨电机的编码器 2.清洗变桨滑环、更换 6731模块 合计

 99.12% 210 904.67

  3、不同机型间的比较

  公司共拥有 8 种机型,分别为:33 台联合动力UP86-1500,17 台联合动力 UP105-2000,6 台联合动力UP115-2000,151台远景EN87-1500,77台远景EN93-1500,3 台 EN82-1500,41 台 EN110-2100。其中来安风电场为33 台联合动力 UP86-1500,132 台远景 EN87-1500。曹店风电场为 19 台远景 EN87-1500,44 台远景 EN93-1500,3台 EN82-1500,18 台 EN110-2100。明光鲁山风电场为 33台远景 EN93-1500。宣城龙湖风电场为 23 台远景EN110-2100。大山风电场为 6 台 UP115-2000,17 台UP105-2000。

 来安风场具体运行情况如下表所示:

 品牌 机型 平均利用小时 可利用率 当月 去年同期 同比(%)

 当月 去年同期 同比(%)

 远景 EN87-1500 140.27 186.67 -24.86% 99.15% 99.19% -0.04% 联合动力 UP86-1500 116.34 164.54

 -29.29% 99.40% 99.34% 0.04% 从平均利用小时来看,对各机型进行排名如下:

 本月远景 EN87-1500>联合动力 UP86-1500 原因说明:远景1500kW机组叶片直径比联合动力1500kW机组长,叶型也优于联合动力,所以当风速达到 5.0m/s 以上,远景 1500kW 机组发电量远超过联合动力 1500kW 机组。

 从机组可利用率来看,对各机型进行排名如下:

 本月联合动力远景 UP86-1500> EN87-1500, 原因说明:本月远景风机精维护、定检等计划检修工作较多,累计停机时间较长造成了本月机组可利用率低。

 曹店风场具体运行情况如下表所示:

 品牌 机型 平均利用小时 可利用率 当月 去年同期 同比(%)

 当月 去年同期 同比(%)

 远景 EN82-1500 223.70 267.78022 -16.46% 99.53% 99.86% -0.33% EN87-1500 218.63 240.92312 -9.25% 99.45% 99.77% -0.32% EN93-1500 203.76 226.78309 -10.15% 98.85% 99.37% -0.52% EN110-2100 177.45 / / 98.76% / /

 从平均利用小时来看,对各机型进行排名如下:本月远景 EN82-1500>远景 EN87-1500>远景 EN93-1500>远景EN110-2100。远景 1500kW 机组三种机型利用小时数不同的主要原因:远景 EN93-1500 风机叶片较长、较重,所以每次风机启动耗费时间长,且其额定启动风速比其他两种机型稍高,所以造成利用小时数低,且 EN82-1500 风机,且所处位置均位于较空旷地带,风速受森林影响较小,所以利用小时较高,三期能仁寺风机远景 EN110-1500 刚投产,且运行不稳定,所以利用小时较低。

 从机组可利用率来看,对各机型进行排名如下:远景远景EN82-1500>远景EN87-1500>EN110-2100>远景EN93-1500。原因说明:远景 82 和远景 87 风机为较成熟机型,风机故障率较小;远景 93 机组本月故障多且较集中(B18 报了 21 次“Ethercat 故障自恢复失败”故障),故障停机时间长所以可利用率较低;三期能仁寺风机远景 EN110-1500 为投产机组,暂时投运 18 台,逐渐进入稳定。

 大山风场具体运行情况如下表所示:

 品牌 机型 平均利用小时 可利用率 当月 去年同期 同比(%)

 当月 去年同期 同比(%)

 联合动力 UP115-2000 234.59

  99.70%

  联合动力 UP105-2000 205.44

  99.53%

  从平均利用小时来看,对各机型进行排名如下:

 本月联合动力 UP115-2000>联合动力 UP105-2000,

 原因说明:联合动力UP115-2000型号风机比UP105-2000型号风机的风轮直径要长 10 米,根据风电机组发电量公式可得,在风速相等、空气密度相同的情况下,直径越长,发电量也会相对的提高,即平均利用小时也较高。

 从机组可利用率来看,对各机型进行排名如下:

 本月联合动力 UP115-2000>联合动力 UP105-2000。

 原因说明:联合动力 UP105-2000 机组本月变桨安全链类故障较多,故障处理时间较长,导致可利用率较低。

 4.设备集中缺陷 本月集中缺陷情况:

 无 5.涉网改造情况 ① 低电压穿越 无 ② 无功补偿 无 ③ 风功率预测 无 ④ 小电流接地选线、跳闸整改 无

 四、 下月 重点工作 计划

 来安风电场:

 1、继续进行风电机组变桨后备电源测试工作。

 2、继续开展风电机组振动测试工作。

 3、配合检修部及远景完成二期风机出质保、三年半维护及风机精维护工作。

 4、配合联合动力进行四期风机精维护工作。

 5、配合厂家完成来安场年度预试工作。

 6、6 月 6 日,配合电网公司架接 500kV 高压线路对龙卧寺 3504 线停电工作。

 曹店风电场:

 1、配合安徽电力设计院进行升压站土建、装修进行消缺。

 2、配合进行大金山 3503、3504 线架空线路的更换工作。鲁山风电场:做好风电场制度培训和反措学习。

 龙湖风电场:做好风电场制度培训和反措学习。

 大山风电场:

 1、做好大山场一期风电机组华鹏箱变的辉能低压断路器更换工作。

 2、做好大山场 35kV 1 号电容器组的 B 相防护盒的更换工作。

 3、做好大山场龙王尖项目的风电机组调试、并网工作。

  安徽龙源风力发电有限公司 2015 年 9 月 3 日

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